1/72 树脂强-5制作日志
一架
2009.12.08.
2009-8-01
这段的制作比较费时,中间又有等待环节,所以制作过程交错,在等待补土赶燥的过程中穿插了座舱盖边框的测试.
由于之前的疏忽右边的平尾安装台有两三度的偏差,于是只好拆下来重新组装整形,在上补土前由于颜色杂乱,干扰了视觉。多花了若干小时,终于调整好了。
填补,打磨 | 补回刻线,尾部的细节基本成型。 |
剩下一些部分因为补土强度,操作失误危险性和加工手感的原因翻成树脂再加工。略微修补一下,下一步就把后机身翻树脂。
其间测试了舱盖。实机生产过程中的舱盖边框也是一块成型的,所以做模型的时候也可以还原为一整块
在电脑上直接建模倒是方便,但是手工做就需要些有趣的办法了。我的方法是这样的
2009-8-03
经过反反复复,反反复复……反反复复的调整,舱盖边框确定了。待翻 | 翻了机尾段,考虑生产的时候也把后面作为一个零件处理,这样组装比较方便。但是问题是要翻成中空的,不然配重就成了不可能的任务了。翻的过程中使用秘技,将零件适当放大,这样正常生产时树脂一缩水,大小就正好了。 |
2009-8-06
这几天基本没动什么,因为没想到好的分件方式。昨天终于决定了。虽然比较非主流,翻模难度比较大,而且有可能出现组合方面的问题。但是生产难度大也要采取这样的分件,问题总会解决的。因为这样的分件优点明显:多余的粘合线很少。
全机分三段。
机头独立成型,座舱可能和前起落架舱做在一起从上面插入。
中段机身和进气口一体成型,避免了进气口两侧的细节被破坏,有兴趣者稍加改造就可以做出前后贯通的进气道。
尾段的分离位置是前后机身结合线,要是做发动机检修场景的话就不用切割了。后段一体成型还避免了垂尾,平尾,腹鳍,和喷口整流罩的粘接打磨。只需要对垂尾前沿的一条合模线稍加处理就行。
以下红线部分是需要填掉的,蓝线部分是原本就有的,机头上面的一条蓝线是铝蒙皮和玻璃钢蒙皮的交界线,下面的蓝线舱室的轮廓线。
不过制作过程中发现两个历史遗留问题。首先是原先的舱盖边框没贴好有点变形,于是重做。然后把进气口独立下来之后,发现后面的截面左大右小,决定重做,而且进气道整体高度大了些,向下延伸了,之前没有把机头切下来的时候不方便量,疏忽了。